第(1/3)页 小批量试产的第一天,产线运转了整整十个小时。 到傍晚六点的时候,赵明远在产线末端拿到了当天的最终数据——一共产出了四十七台整机,其中四十五台通过了全部检测工序,两台在测试环节发现了问题。 两台不良品,一台是屏幕安装出现了轻微的歪斜——大概偏差了不到半毫米,但在检测工序中被自动检测设备识别了出来。 另一台是后盖和中框的扣合不够紧密,在人工抽检环节被质检员用手感发现了。 赵明远把这两台不良品单独放在了一边,又各自打上了标签,标注了问题类型和发现的时间。 按照流程,这两台机器之后会被拆解分析,找出根本原因,然后反馈到相应的工艺环节进行改进。 赵明远站在产线末端,看着那两台被挑出来的不良品,心里没有沮丧,反而有些踏实。 小批量试产的目的,不就是干这个的吗? 在产量还不大的时候,把所有可能的问题都暴露出来,然后一一解决。 等到真正量产的时候,这些坑就都被填平了。 第二天,产线继续运转。 由于前一天暴露出来的两个问题已经被针对性地调整了工艺参数,当天的良品率有了明显的提升——产出了六十二台,只有一台不良,问题出在一个不太关键的连接器卡扣上。 第三天,良品率进一步稳定。 到第五天的时候,产线已经可以稳定地维持在百分之九十五以上的良品率。 赵明远对这个数据还算满意,但他心里清楚——这只是小批量试产的数据,产量一旦放大到几千台、几万台,设备和人员所面临的考验会完全不同。 现在的高良品率,有一部分原因是产量小,每一个工位的操作人员都有足够的注意力和余裕来处理每一台机器。 等到产量放大、节奏加快的时候,疲劳和疏忽就会不可避免地出现。 但那是量产阶段需要解决的问题。眼下,小批量试产的目标基本达成了。 三百台试产机,用了八天时间全部产出。 经过最终的质检和功能测试,合格的数量是二百八十七台,综合良品率百分之九十五点七。 这个数字,在省城电子制造业的圈子里,算是一个相当不错的成绩。 王皓拿到最终的质检报告时,站在产线的旁边沉默了很久。 他没有说什么“大家辛苦了”之类的场面话,而是把报告折好放进上衣口袋里,然后转身走向自己的办公室。 走了几步,他又停下来,回头看了一眼那条在灯光下安静地矗立着的产线。 这条产线,是他从省城电子厂的老厂房里搬来的二手设备。 当初搬运安装的时候,工人们费了好大的劲,调试设备又花了好几周。 而现在,它终于产出了第一批合格的整机。 这二百八十七台机器,每一台上面都印着“星月智能”四个字。 是他给这家公司取的名字。 试产结束后,团队没有停下来喘口气的打算。 王姐根据王皓的安排,迅速联系了省城质量监督检验研究院,约好了送检的时间。 送检的产品是十台从试产机中随机抽取的机器,用途是获取正式的检测报告——这是产品上市前必须完成的法定程序,也是后续渠道谈判和宣传推广的重要背书。 第(1/3)页